潔能發(fā)電分公司脫硫裝置自投運以來,由于系統(tǒng)配套、運行管理方面存在不足,長期處于不穩(wěn)定運行狀態(tài),給生產(chǎn)效益、安全穩(wěn)定、管理帶來極大的困擾。近年來,在分公司高度關注下,通過持續(xù)優(yōu)化改造、規(guī)范管理,目前局面得以有效改變。
脫硫車間緊緊圍繞公司的生產(chǎn)規(guī)劃和方針目標,全面加強安全生產(chǎn)管理工作,持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)指標,不斷完善各項管理長效機制;通過持續(xù)對標,推進技術創(chuàng)新,在全體員工的奮力拼搏下,全面出色地完成了各項工作任務,為公司效益提升作出了一定貢獻。
生產(chǎn)工藝“零失誤”
脫硫車間強化現(xiàn)場管理,提高運行水平。通過日檢查、班匯報等措施,及時了解并掌握運行中出現(xiàn)的問題,制定調(diào)控措施并實施,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。無論酷暑嚴寒,堅持二級泵濾網(wǎng)清理檢查工作,保證二級泵的正常出力,穩(wěn)定系統(tǒng)運行,提高系統(tǒng)運行周期,并有效降低了檢修成本;堅持技術創(chuàng)新,提出并實施了3#脫硫塔聚氣環(huán)分段沖洗、料液管線優(yōu)化整合、離心機裝置改造等技術改造8項,進一步改進、優(yōu)化系統(tǒng)配置,提高了裝置生產(chǎn)能力,使指標合格率達到96%以上,全年煙氣達標排放,度電氨水耗大幅下降,到9月份共計節(jié)約氨水779.13噸,實現(xiàn)了70多萬元的經(jīng)濟效益。其中,氨肥法濃縮段脫硫優(yōu)化升級改造獲得了“中國設備管理獎”。
降低成本“低消耗”
脫硫車間積極推進降本增效工作,已完成修舊利廢項目20項,節(jié)約資金6萬多元;大修中工作分配到人、責任落實到人,通過積極拼搏,加班加點拆除、更換管道240米,焊接焊縫120m,按期保質(zhì)保量完成1#、2#塔一級泵出口管道更換工作。利用煤氣不足的有利時機,自行組織并完成了離心機A大修工作,節(jié)約資金10多萬元;配合檢修中心完成了4#塔升級改造工作。
轉(zhuǎn)變觀念“零違章”
脫硫車間大力推行“6S-CTPM”班組管理,提升管理水平,營造安全、干凈、整潔的生產(chǎn)環(huán)境,11個區(qū)域的打造工作一次性通過驗收,墻面美化約1600平方米。實施過程全體員工踴躍參與,集思廣益,其中提案重點16項,入圍6項,降為亮點提案10項,節(jié)約費用約20萬元,車間繼續(xù)將以精益求精,扎實的工作態(tài)度推動工作持續(xù)發(fā)展,努力打造成氨法脫硫的標桿企業(yè)。
目前,車間各班組人員干勁十足,正積極主動地投入到現(xiàn)場設備治漏、高標準檢修、現(xiàn)場整潔規(guī)范、美化亮化工作中去,今后,分公司將繼續(xù)堅持帶領脫硫車間全體員工不斷利用業(yè)余時間充電賦能,激發(fā)活力,提高團隊工作效率為公司的安全生產(chǎn)作出新的貢獻。(王育明)