近日,電化分公司成功對石灰石振動(dòng)篩網(wǎng)進(jìn)行“瘦身”改造,既有力提高了入窯石灰石的質(zhì)量和利用率,又成功降低了石灰生產(chǎn)成本,同時(shí)還減少了環(huán)保事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。
石灰石振動(dòng)篩是分公司氣燒窯生產(chǎn)的“分揀師”,擔(dān)負(fù)著對石灰石泥土及小顆粒石灰石的篩分作業(yè)。篩上大塊的石灰石入窯生產(chǎn),篩下的粉末供磨粉使用。但是在磨粉銷售困難時(shí),這部分的粉料處理變得極其困難,轉(zhuǎn)運(yùn),儲(chǔ)存還可能導(dǎo)致環(huán)保事故的發(fā)生。
為解決該問題,分公司成立了項(xiàng)目攻關(guān)小組,通過實(shí)地考察、對比論證找到最優(yōu)解,即對石灰石振動(dòng)篩實(shí)施改造。在原篩網(wǎng)的尺寸上將高度由49mm縮小至39mm,寬度不變,繼續(xù)保留30mm以下的石灰石,既能確保有效地篩凈泥土,又能將部分小粒度石灰石入窯利用。在具體改造過程中,為最大程度減少改造過程對生產(chǎn)工藝帶來的影響,原料車間采用“逐步替代,平穩(wěn)過渡”的方式,分批次將原有篩板更換為改造后的新篩板,給工藝運(yùn)行留足了適應(yīng)時(shí)間,最終順利完成了改造。
篩網(wǎng)改造后,石灰石利用率從原來的94.7% 提升至95.6%,每年可增加4600噸石灰石入窯使用。在行業(yè)普遍致力于將石灰石盡可能篩分干凈之際,該車間卻獨(dú)辟蹊徑,提高石灰石入窯率。多入窯的這部分石灰石粉即便出窯后被篩分,所得石灰粉的經(jīng)濟(jì)價(jià)值也遠(yuǎn)高于石灰磨粉。獲悉,一噸石灰磨粉80元,而一噸石灰粉可達(dá)230元,每年可節(jié)約成本約70萬元。與此同時(shí),還有效解決了篩下粉末在儲(chǔ)存及轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所面臨的環(huán)保問題,可謂一舉多得。(鄭靜 楊小剛)