今年以來,神木煤化工能源公司4#脫硫塔在運(yùn)行中出現(xiàn)氣體分布不均、塔壁掛料、濃縮段溫度高等諸多問題,為徹底解決“疑難雜癥”,該公司組織技術(shù)攻關(guān)人員多次對標(biāo)交流,學(xué)習(xí)先進(jìn)單位技術(shù)工藝,將理論與實(shí)踐成功轉(zhuǎn)化,完成4#脫硫塔工藝改造,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。
據(jù)了解,此次4#脫硫塔工藝改造加裝了聚氣環(huán),并開創(chuàng)性地增加了聚氣環(huán)分段沖洗裝置(具有聚攏、引導(dǎo)煙氣流向,避免偏流的作用)。通過錯(cuò)峰沖洗,既保證系統(tǒng)的水平衡,又杜絕掛料的形成。結(jié)合對標(biāo)學(xué)習(xí)與內(nèi)部3#脫硫塔改造經(jīng)驗(yàn),在4#脫硫塔二級噴淋上方,新增一層二級噴淋,用以提高漿液的循環(huán)量與覆蓋率,增加液氣比,使高溫?zé)煔獬浞峙c循環(huán)漿液逆流接觸換熱。一方面降低了煙氣溫度,另一方面稀硫銨副線上移重新布置噴頭,達(dá)到?jīng)_洗全覆蓋不留死角的效果,既解決了集液器底板掛料的痼疾,又增加濃縮漿液中硫酸銨顆粒的結(jié)晶速度與晶粒成長。
此次4#脫硫塔工藝改造效果顯著,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。目前,系統(tǒng)已平穩(wěn)運(yùn)行兩個(gè)月,系統(tǒng)阻力明顯降低,二級泵運(yùn)行穩(wěn)定,未見到掛料、積料形成的疤塊堵塞濾網(wǎng),濃縮段三點(diǎn)溫度在運(yùn)行負(fù)荷環(huán)境下保持在62℃-68℃。從節(jié)能效果分析,目前整體吸收效率提升,吸收劑氨水的消耗量同比下降3%,全年可有效節(jié)約氨水216噸,約21.6萬元。工藝優(yōu)化后增加硫酸銨產(chǎn)量約50噸,增收4萬元,減少人工清料費(fèi)用3萬元,同時(shí)還減少防腐修復(fù)次數(shù),增加發(fā)電量,創(chuàng)效約160萬元,累計(jì)創(chuàng)效188.6萬元。
下一步,能源公司將以此次脫硫塔工藝改造為契機(jī),全力推廣對標(biāo)經(jīng)驗(yàn)與方法的成果復(fù)制,努力提升脫硫系統(tǒng)各項(xiàng)工藝指標(biāo)與運(yùn)行工況品質(zhì),為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。(張忠懷 秦斌)