產(chǎn)品生燒率高、現(xiàn)場粉塵濃度大、產(chǎn)量無提升空間……針對氣燒石灰窯生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的困境,如何提質(zhì)增效,成為神木煤化工能源公司面前的一道難題。經(jīng)過多方取經(jīng),該公司另辟以“改”促“治”新思路,抓源頭、降能耗、控成本、增效益,通過“技改”賦能,打出了一套設(shè)備改造“組合拳”,讓舊設(shè)備重新煥發(fā)新的活力。
能源公司氣燒石灰窯已建成運(yùn)行多年,二代梁式窯設(shè)計(jì)采用普通鋼燃燒梁和下吸氣梁,需要冷卻的導(dǎo)熱油量大,造成熱耗較高,預(yù)估造成熱量浪費(fèi)在270 kcal/kg左右,導(dǎo)致石灰生產(chǎn)的煤氣消耗量大,無形之中增大了對主引風(fēng)機(jī)風(fēng)量的需求。同時(shí)該窯出灰為敞口式出灰,形成現(xiàn)場粉塵濃度大、溫度高等形成惡劣環(huán)境。對此,該公司通過石灰窯配套風(fēng)冷梁改造項(xiàng)目,使用風(fēng)冷式燃燒梁和容重式密封出灰機(jī)替代現(xiàn)有的燃燒梁系統(tǒng),取消下吸氣梁系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)裝置技術(shù)更新?lián)Q代,達(dá)到增產(chǎn)增效的設(shè)計(jì)目標(biāo)。
改造后,設(shè)備總體廢氣量減少,窯內(nèi)物料運(yùn)行速度加快,工況溫度可降低50度左右,進(jìn)一步減少了主引風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,改造成密封出灰機(jī)后,整體煅燒帶更加優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)窯下的冷卻風(fēng)被預(yù)熱到900度以上進(jìn)入煅燒帶參與助燃,提高了整體煅燒帶的溫度。在環(huán)保方面,采用容重式密封出灰技術(shù),單窯石灰產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)600 t/d以上,產(chǎn)品生燒率控制在10%以下,有效解決出灰口揚(yáng)塵嚴(yán)重問題,改善優(yōu)化現(xiàn)場操作環(huán)境達(dá)到國家環(huán)保要求。項(xiàng)目投運(yùn)后,可極大提高氣燒石灰窯產(chǎn)量、降低生過燒率以及消除導(dǎo)熱油冷卻系統(tǒng)帶來的安全風(fēng)險(xiǎn),避免安全事故及隱患的產(chǎn)生,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
下一步,能源公司將繼續(xù)圍繞設(shè)備效能“做文章”,落實(shí)設(shè)備點(diǎn)檢及日常維護(hù)保養(yǎng)制度,提升設(shè)備的性能優(yōu)勢和生產(chǎn)效率,讓老設(shè)備煥發(fā)“新”生機(jī)。(尤康 閆海)