近日,電化分公司自動(dòng)化改造又取得新成果。氣燒窯煤氣自動(dòng)放散裝置的改造完成,為提高公司本質(zhì)化安全和實(shí)際生產(chǎn)效率提供了有力保障,有效避免了石灰生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備設(shè)施、電氣儀表故障,操作不足等氣燒窯緊急跳車帶來(lái)的生產(chǎn)異常和人身設(shè)備事故,同時(shí)為降本增效工作做出新貢獻(xiàn)。
石灰和蘭炭?jī)纱笤显陔娛a(chǎn)中有著舉足輕重的作用,是電石生產(chǎn)的“左膀右臂”。原料車間氣燒窯工段主要負(fù)責(zé)電化分公司的石灰生產(chǎn)工作,有著年產(chǎn)30萬(wàn)噸電石任務(wù)的原料保障任務(wù)。面對(duì)緊張的生產(chǎn)形勢(shì),結(jié)合以往因氣燒窯緊急跳車,煤氣系統(tǒng)存在的安全隱患,電化分公司提出自動(dòng)放散的改造思路并組織制定了改造方案,由原料車間和電儀車間通力配合,近日完成了氣燒窯自動(dòng)放散的改造和調(diào)試。
自動(dòng)充氮系統(tǒng)在快切閥后安裝壓力變送器,在原放散閥處設(shè)旁路安裝手動(dòng)閥、電動(dòng)閥。手動(dòng)閥保持常開(kāi)狀態(tài),系統(tǒng)連鎖停車時(shí),燃?xì)馇袛嗟獨(dú)怆姶砰y自動(dòng)打開(kāi)對(duì)氣燒窯煤氣系統(tǒng)自動(dòng)充氮?dú)猓?dāng)壓力變送器壓力到達(dá)25Kpa時(shí),電動(dòng)蝶閥自動(dòng)打開(kāi)進(jìn)行放散,當(dāng)壓力變送器壓力降至10Kpa時(shí),電動(dòng)蝶閥自動(dòng)關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)放散,而安裝于放散管上的止逆閥則是為了避免緊急停車時(shí)窯體呈大負(fù)壓而造成的空氣通過(guò)放散倒抽入煤氣管道,引起的爆炸事故。這一系統(tǒng)的增加,大大降低了不安全事故的發(fā)生率,保障了司窯緊急停車時(shí)的安全條件,降低了中控工緊急停車的操作難度,同時(shí)也進(jìn)一步減少了氮?dú)獾南牧亢褪业耐赓?gòu)量,降低了制氮機(jī)的停開(kāi)頻次,實(shí)現(xiàn)了分公司降本增效工作的新突破。
接下來(lái),分公司將繼續(xù)緊跟公司發(fā)展步伐,不斷滌故更新,興利除弊,通過(guò)對(duì)生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化改進(jìn),將智能化、自動(dòng)化充分運(yùn)用于生產(chǎn),有效降低生產(chǎn)成本,夯實(shí)安全生產(chǎn)和降本增效基礎(chǔ),推動(dòng)公司高效穩(wěn)步向前發(fā)展。(鄭靜 劉小倩)